外包转自营,南化这样干
中国化工报·2025-11-10 10:41

文章核心观点 - 南化公司通过推行“外包转自营”策略,在后勤服务、生产运营、设备维修及跨部门协同等多个领域实施降本增效举措,截至10月底已累计实现显著成本节约 [1][2][3][4][7] 后勤服务与生产运营自动化 - 橡胶防老剂TMQ生产线实现全流程自动化运行,年节省费用超过20万元 [1] - 从公共车棚、浴室管理入手,将外包转为职工自管,试点单位每月直接节省费用7万余元 [2] - 将厂区10.5万平方米闲置绿化区的外包养护转为职工“责任田”式管理,年节省外包养护费21万元 [2] - 在生产环节推进盐库转盐、危废转运等业务的“自主替代”,并投用焊接机器人、自动化包装线,累计减少劳务用工38人,年降本293.1万元 [3] - 截至10月底,通过从身边事入手的自主化举措,已实现降本逾300万元 [3] 设备维修与技术攻坚 - 组建检维修技术攻关小组,通过“师带徒”等方式提升自主维修能力,成功修复硝酸装置搅拌桨减速机,节省委外费2.5万元 [4] - 攻克制氢离心式过滤机维修难题,首次自主维修节省了每次15万元的委外费用 [4] - 原需委外的96项“卡脖子”维修项目已全部转为自主检修,累计节约费用339.2万元 [4] - 在设备清洗领域,自主研发清洗方案,将单次外包清洗费用从15万元降至2万元,单次节约13万元 [4] - 将循环水监测、锅炉水检测等外包分析业务转为自干,通过自配试剂、引进设备实现年降本120万元 [5] 跨部门协同与资源整合 - 打破部门壁垒,建立“需求+资源”协同模式,例如储运部与物资装备中心合作,利用闲置车辆实现厂内物资配送100%自营,年节约费用18.7万元 [7] - 研究院与检维修部合作,将预算8万元的螺旋式制冷机委外安装转为自主安装,仅花费2万元 [7] - 动力部协同检维修部完成余压水轮发电机首次自主大修,减少委外费用10万余元 [7] - 公司建立“制度+激励+数字化”管控体系推动协同,1至10月累计评选出164项委外转自营优秀项目,发放奖励69.4万元 [7] - 截至10月底,通过协同联动累计降本超90万元 [7]

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