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Chord Energy (CHRD) - 2024 Q1 - Earnings Call Transcript

财务数据和关键指标变化 - 第一季度调整后自由现金流为2.04亿美元,高于预期,公司将按资本返还框架把75%的自由现金流返还给股东,已宣布每股1.25美元的基础股息,季度内股票回购3000万美元,还宣布每股1.69美元的可变股息 [22] - 第一季度调整后资本支出为2.54亿美元,排除400万美元将与非运营资产销售一起报销的资本支出,全年石油产量和资本支出指导与2月一致,第一季度石油实现价格平均比WTI低1.71美元 [35] - 第一季度LOE为每桶油当量10.39美元,好于预期;GPT为每桶油当量3.30美元,处于较高范围;现金G&A(不包括交易成本)为1450万美元,好于预期 [36] - 第一季度产量税平均占商品销售额的8.5%,全年指导重申不变;第一季度无现金税支付,第二季度预计支付EBITDA的1% - 8%,下半年预计支付8% - 14%,全年预计支付4% - 9%(WTI价格在70 - 90美元/桶) [66] 各条业务线数据和关键指标变化 - 楔块生产受益于良好的油井表现和缩短的周期时间,基础生产从1月天气中断中迅速反弹 [29] - 截至目前已执行约80口3英里侧钻井,平均表现达到或超过预期,能观察到侧钻最远端的贡献;3英里油井每侧钻英尺产量最初低于2英里类比井,但随着时间推移,由于递减较浅,最终采收率更高,预计3英里油井比2英里油井多提供约40%的EUR,资本增加约20% [31][59] - 钻井时间较2023年下降约25%,目前平均10 - 11天可钻完一口3英里油井,第一季度创下8.7天从开钻到钻机撤离的盆地新纪录;在清理方面取得进展,目前所有3英里油井基本能达到总深度 [61] 各个市场数据和关键指标变化 - 天然气价格处于低位,费用扣除导致实现价格占基准价格的百分比降低,但在天然气价格上涨的环境中情况会迅速改善;第一季度NGL实现价格占WTI的比例符合中点指导,天然气实现价格低于指导范围 [36][65] - 预计全年剩余时间原油实现价格将反映出对WTI的适度折扣,随着TMX管道全年运营,巴肯定价预计将改善 [65] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过“持平略增”计划管理业务,以实现可持续自由现金流最大化,计划在第二季度达到资本支出峰值,下半年减少活动,窗口化一个压裂机组和一台钻机,为整合和协同效应捕捉分配更多资源,为2025年做好准备 [23] - 预计5月31日完成与Enerplus的合并,合并后将发布第二季度缩写合并指导和下半年指导,8月发布第二季度业绩时提供更全面的合并资产基础预期更新 [24][52] - 认为与Enerplus的合并具有战略和财务益处,有信心实现1.5亿美元协同效应并可能有上行空间,将利用合并后的最佳实践和规模优势,降低供应成本,减少环境足迹 [26][55] - 考虑在合适区域开展重复压裂项目,但目前绿地开发项目数据更具吸引力,会关注原井刺激不足的区域 [77] - 计划在2024年发布Chord独立可持续发展报告并提供Enerplus关键ESG和可持续性指标摘要,2025年发布合并后公司的完整可持续发展报告 [56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度公司运营表现强劲,石油产量高于预期,得益于良好的油井表现和周期时间改善,尽管1月北达科他州遭遇异常寒冷天气,但团队表现出强大韧性 [21] - 对与Enerplus的合并充满信心,随着整合规划推进,信心不断增强,认为合并将加速Chord在改善回报和创造价值方面的积极变化 [25][55] - 巴肯是世界级资源,公司作为盆地内的领先运营商,有进一步提高效率和降低盈亏平衡价格的空间,合并将为提升能力提供更多手段 [33] 其他重要信息 - 公司在2023年降低了排放强度,支持世界银行到2030年实现零常规燃烧倡议,安全表现也有显著改善 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于Enerplus合并后的D&C计划以及运营效率提升对资本支出的潜在影响 - 公司坚持“持平略增”计划,不会因运营效率提升而大幅增加活动,更希望释放更多自由现金流 [39] 问题2: 未来LOE中修井计划的设想 - 自去年第三季度以来,公司已将修井成本降低约15%,提高了运行时间,减少了所需钻机数量;与Enerplus合并后,有望进一步提高运行时间并减少整体修井计划 [70] 问题3: 今年产量指导未变且下半年预计持平的原因 - 公司计划窗口化一个压裂机组和一台钻机,活动在第三季度将减少,这将使产量分布更均衡,实现更稳定的季度产量曲线 [42] 问题4: 合并资产后实现协同效应的时间线 - 新井开发计划的协同效应预计在2025年显现;从目前计划的2英里侧钻改为未来3英里侧钻的重新规划影响可能稍晚;协同节省预计在2025年初体现 [43] 问题5: 关于纳入同步压裂开发计划及潜在成本节约 - 公司打算年中开始实施Enerplus的同步压裂和更多采出水循环利用,预计每口井可节省约10万美元;还将采用更多蒸汽回收装置以提高天然气捕获率 [73] 问题6: 4英里侧钻的初步成本节约和EUR预期 - 目前处于早期阶段,预计4英里侧钻会有一定程度的产能递减,但利用垂直井段、设施和道路等有很大优势;在不适合3英里开发但适合2英里开发的区域,4英里井可能带来大幅提升 [74][75] 问题7: 公司对重复压裂市场的看法 - 公司对重复压裂持开放态度,在有机会的区域会考虑,但目前绿地开发项目数据更有吸引力;会关注原井刺激不足的区域 [77] 问题8: 钻井时间改善的原因 - 是公司与供应商在井场设计上合作以及钻头设计改进的综合结果,体现了公司持续改进的承诺 [12]