【追梦·一线职工风采录】中控屏幕前,他揪出了故障“元凶”
公司运营与质量控制 - 吉林石化公司合成树脂(碳纤维)厂20万吨/年ABS本体法装置的一名专职培训师,通过实时监控中控屏幕数据,及时发现并处理了引发剂流量曲线的剧烈波动,成功稳定了生产[1][2] - 通过分析发现,电伴热的分段加热方式是导致流量波动的根本原因,随后通过调整伴热策略,将管线温度稳定在10摄氏度到20摄氏度之间,并每半小时进行现场核查,最终使流量恢复平稳[2] - 该员工秉持将工作做到完美无缺“O”而非留有遗憾“C”的哲学,在开工前的“三查四定”中,从微小密封瑕疵到模糊标识,共发现并推动整改了10余处潜在问题,实现了整改闭环[3] 生产安全与隐患排查 - 在热油管线排查中,通过敲、听、摸的方式,在一处被厚重保温层包裹的隐蔽管线中发现了一个未接通的断口,随后紧急召回施工方完成修复[4] - 在热油补油阶段,面对脱挥器温度无法上升的问题,通过分析图纸和运行数据,诊断出原因为管径仅1寸导致流量不足,并提出并实施了“双管齐下”的改造方案:在模头处新增一条辅助管线,同时将原有管线扩至1.5寸,最终使温度精准达到工艺要求[5]