煤岩气钻完井技术2.0体系

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中国石油长庆油田煤岩气钻完井技术迭代破局
经济网· 2025-07-10 19:05
技术突破 - 煤岩气水平段一趟钻成功率达到85.5%,平均钻井周期缩短至7.4天,较3年前显著提升 [1] - 自主研发煤岩气钻完井技术2.0体系,最长水平段达2500米,阶段平均钻井周期较传统工艺缩短45% [1] - 国产APS+NBG方位伽马仪器连续工作时间达280小时,水平段滑动进尺降至1%以内,井眼轨迹平滑度提升,起钻遇阻处理时间减少50% [1] - 深表层井身结构优化使二开入窗时间从27.5天缩短至5-7天,相当于每天多打200米进尺 [1] 钻井液体系创新 - 研发低成本防塌钻井液体系,采用"刚性+可变形+成膜"多元封堵防塌对策,使煤层坍塌周期延长近6倍至27天 [2] - 新型钻井液密度从1.8克/毫升降至1.4克/毫升,黏度从120秒降至70秒,成本降低50% [2] - 强封堵配方有效保障井壁稳定,确保煤岩气水平井施工质量 [2] 管理机制优化 - 建立"甲方主导+乙方献策"协同创新机制,整合跨单位专业资源,构建完整管理体系 [2] - 实施每周技术例会制度,实现现场技术问题48小时内响应闭环 [2] - 2024年完成5轮技术迭代,其中倒划眼扶正器优化方案使完井效率提升30% [2] - 引入钻速挂钩激励机制,通过效率排行榜激发基层创新活力 [2] 未来发展 - 加速推进煤岩气钻完井技术3.0迭代,重点突破6.5英寸小井眼技术和新型钻井液体系 [3] - 形成"低成本+高性能"技术路线,支撑深层煤岩气经济效益开发 [3]