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脱硫废水零排放改造项目
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国能寿光电厂实现脱硫废水零排放,树立煤电清洁化转型新标杆
中国能源网· 2025-12-03 15:26
项目核心技术与运行成效 - 项目采用“三效闪蒸浓缩+高温烟气旋转喷雾旁路干燥”工艺路线,处理能力达20m³/h,满足两台1010MW机组的废水处理需求 [1][3] - 系统在机组30%-100%负荷波动范围内均保持稳定运行,低负荷(30%负荷)时旁路干燥系统处理量达1.8m³/h,解决了传统系统在负荷低于50%时无法运行的行业痛点 [1][3] - 闪蒸浓缩过程可回收80%以上的水资源,凝结水被重新输送至脱硫工艺水系统,实现水资源循环利用 [3] - 通过增设预沉装置处理浓缩液,保证了雾化效果并极大延长了设备使用寿命 [3] 项目建设挑战与解决方案 - 项目团队历时近9个月,克服了施工场地受限、海边极端天气影响、新旧系统衔接复杂等建设挑战 [5] - 采用公司自主研发的偏心式开关型电动隔绝门,实现烟气零泄漏,同时操作简便、故障率低 [5] - 引入热工自动化系统,实现从启动准备到废水跟踪机组负荷设定处理量的全过程自启停控制,显著减轻操作人员工作强度并缩短系统启停时间 [5] 项目政策背景与行业定位 - 项目实践与国家“十五五”时期以碳达峰碳中和为牵引,协同推进降碳、减污、扩绿、增长的能源发展战略高度契合 [7] - 国家能源局明确要求“持续深化煤炭清洁高效利用”,推动煤电改造升级,脱硫废水零排放是煤电清洁化改造的关键环节 [7] - 政策支持煤电厂作为环保基础设施,推动火电功能转型服务城市建设的新业态纳入“十五五”规划 [7] 行业意义与推广价值 - 项目是电力行业减污降碳协同治理的实践典范,在实现脱硫废水零排放的同时,通过水资源回收利用降低了电厂的新鲜水消耗 [9] - 中国电力企业联合会数据显示,2024年全国火电二氧化硫和烟尘排放量较2014年下降90%以上,氮氧化物降幅近90%,脱硫废水零排放成为行业污染防治新重点 [9] - 项目为全国煤电机组特别是沿海电厂的废水治理提供了可复制、可推广的技术方案和运营经验 [9] 未来展望与转型路径 - 随着“十五五”规划实施碳排放总量和强度双控制度,煤电定位正从主力电源向调节性电源转变,未来发展将更注重清洁高效和灵活调节能力 [12] - 国家将分阶段实施新一代煤电升级专项行动,脱硫废水零排放技术作为重要组成部分将在全国范围内进一步推广应用 [12] - 项目验证了在保持能源安全的同时实现深度环保改造的可行性,为传统火电在新型电力系统中的角色转变提供了可靠技术路径 [12]