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管具技术服务中心创新“强引擎”为发展提供“硬支撑”
齐鲁晚报网· 2025-05-06 10:16
钻具技术创新 - 技术团队通过三维建模分析优化钻杆加厚过渡带结构,调整外径变径参数和内外圆角半径,降低管体等效应力,延缓疲劳裂纹产生 [3] - 研发大通径高抗扭钻具,采用新型小锥度、大尺寸水眼螺纹替代传统接头,抗扭强度比普通钻杆提升60%以上,显著降低钻井液流动阻力 [3] - 新型钻具现场测试显示立管压力降低1-1.5兆帕/千米,单泵钻进日耗电减少2000度以上,累计完成14口井作业 [3] 井控智能管理升级 - 井控智能控制系统融合手动、电控、无线遥控(超300米)等多种控制方式,实现"一键关井",应急响应速度提升65% [4] - 研发液压锁紧无侧门螺栓防喷器,通过液压控制实现闸板开关与锁紧机构操作,简化现场闸板更换流程 [4] - 配套变径胶芯闸板后,单井减少闸板更换和试压环节各1次,累计节约作业时间2-3小时 [5] 老旧资源再生利用 - 采用摩擦焊接工艺再制造100余根老旧加重钻杆,延长钻具服役周期 [6] - 创新开发钻杆与法兰整体焊接工艺制造放喷管线,改造180根管线,相比传统连接方式显著提升密封强度与抗冲击性能 [6] - 引入激光熔覆技术修复钻铤吊卡槽磨损和无磁钻具表面,恢复承载面积,解决自动化钻机配套难题 [7] 产学研协同机制 - 构建"产学研用"联动创新体系,推动10余项技术成果转化,形成"前线需求+技术攻关+现场验证"闭环机制 [4] - 技术团队收集23项改进建议,其中15项已落地应用,包括研发大排量试压车等针对性解决方案 [4]
创新“强引擎”为发展提供“硬支撑”
齐鲁晚报· 2025-04-30 05:14
钻具技术创新 - 技术团队通过三维建模分析优化钻杆结构,调整外径变径参数和内外圆角半径,降低管体等效应力,延缓疲劳裂纹产生[3] - 研发大通径高抗扭钻具,采用新型小锥度、大尺寸水眼螺纹替代传统接头,抗扭强度比普通钻杆强60%以上,显著降低钻井液流动阻力[3] - 新型钻具在14口井作业中,立管压力降低1-1.5兆帕/千米,单泵钻进日耗电减少2000度以上[3] 井控智能管理 - 井控智能控制系统融合手动、电控、无线遥控(超300米)等多种控制方式,实现"一键关井",应急响应速度提升65%[4] - 研发液压锁紧无侧门螺栓防喷器,通过液压控制实现闸板开关与锁紧,简化现场闸板更换作业[4] - 大排量试压车和变径胶芯闸板的应用,单井减少闸板更换和试压环节各1次,累计节约作业时间2-3小时[5] 老旧资源再生 - 通过摩擦焊接工艺再制造100余根老旧加重钻杆,延长钻具服役周期[6] - 创新钻杆与法兰整体焊接工艺制造放喷管线,成功改造180根,降低本体刺漏风险[6] - 引入激光熔覆技术修复钻铤吊卡槽磨损和无磁钻具表面,恢复承载面积,解决自动化钻机配套难题[6][7] 产学研联动机制 - 构建"产学研用"创新体系,推动10余项创新课题推广应用,满足页岩油、侧钻井等钻井需求[4] - 建立"前线需求+技术攻关+现场验证"闭环机制,收集23项改进建议,其中15项已落地应用[5] - 技术团队定期深入井队调研,研发成果直接对接生产需求,如大排量试压车和变径闸板等[5]