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在希望的田野播种 向丰收的征程奋进   
中国化工报· 2025-12-05 14:53
公司发展历程与改革 - 公司前身为1970年成立的地方国营宿迁化肥厂,在55年发展历程中经历了从计划经济到市场经济、从国有企业到有限公司、再到规范公司持股的三次重大改革,最终成为江苏省内未经历破产就完成股份制改革的氮肥企业[3][4] - 第一次改革(1997-1998年)是在企业濒临破产时,通过更换领导班子、开拓市场、改进工艺(如“四改六”填平补齐工程)实现扭亏为盈,产量迅速提高并在周边市场占据优势[5] - 第二次改革是1998年4月29日完成产权制度改革,由宿迁化肥厂改制为宿迁化肥有限公司,逐步建立现代企业制度[6] - 第三次改革是由全员持股改制为按公司法规定人数持股,并同步推进人事、用工、分配三项制度改革,妥善安置了全公司1500多名职工,使企业轻装上阵[7][8] 绿色转型与技术升级 - 公司通过持续技术改造实现绿色转型,关键项目包括:2017年20万吨/年合成氨节能减排安全环保升级改造项目;2021年清洁型煤气化工艺合成氨改造项目;2023年碳酸氢铵老旧装置更新改造项目;2024年氢氮气压缩机设备改造项目[10] - 与福州大学共同研发的低温低压低能耗“铁钌接力催化”氨合成技术打破国外近30年技术垄断,该技术使合成系统压力从31.2MPa降至12.7MPa以下,氢氮比从3.5降至2.4,吨氨电耗从1322kWh降至1100kWh以下,吨氨煤耗从1300kg降至1100kg以下,年节约标煤4.4万吨,年减排二氧化碳约11.6万吨,副产蒸汽量从吨氨669kg提高至992kg,年增加销售收入1.7亿元[10][11] - 采用“干法除尘+高温煤气闭式间接冷却”技术实施清洁型煤气化合成氨工艺改造,该技术被国家发改委纳入节能降碳改造升级实施指南,公司因此荣获中国氮肥工业协会“2021年度原料燃料动力消耗行业对标”标杆单位[11] 环保成效与“绿色名片” - 公司实现“超低排放”:废气排放中烟尘、二氧化硫和氮氧化物浓度分别控制在2mg/m³、2mg/m³和45mg/m³以下,远优于国家标准,年分别减少排放60吨、30吨、255吨;废水氨氮含量降至10mg/kg以下,化学需氧量(COD)降至100mg/L以下;水循环利用率达95%以上,年减少新鲜水消耗150万吨;生产废渣作为建材原料,年减少废弃物排放10万吨[14] - 公司实现“安全低能耗”:“铁钌接力催化”技术使反应压力降低60%,吨氨成本减少230元,提升了本质安全水平和经济效益[15] - 公司实现“高碳利用率”:利用脱碳解析气(含92%二氧化碳)与氨水反应制取30万吨/年碳酸氢铵,年减少17.1万吨二氧化碳排放;同时建成16万吨/年液体二氧化碳装置;仅工业余热余压利用一项,年产生经济效益1亿元[15] 产能扩张与产业链延伸 - 2007年公司整体搬迁至宿迁市生态化工科技产业园,斥资2亿元引进先进设备技术,对合成氨系统进行全面升级,生产规模达到10万吨/年;2008年底启动20万吨/年合成氨扩建工程[16][17] - 通过“内引外联”战略拓展产业链:2006年参股成立宿迁三明新能源有限公司,铺设近50千米供汽管网;2015年与亿利洁能集团合作升级供热系统;2009年建成2万吨/年甲酰胺、3万吨/年甲胺、3.5万吨/年甲基甲酰胺、5万吨/年甲酸甲酯项目,填补宿迁市多项空白;2010年合资组建特气公司;2014年合作成立催化剂公司[17][19] - 目前公司已从年产3万吨合成氨的小厂发展为综合性化工企业,拥有20万吨/年合成氨、10万吨/年胺类化工产品、40万吨/年气体、300万吨/年供热、5万吨/年脱硫剂及催化剂等产能,胺类化工产品国内市场占有率较高,液氨、甲醇、复合肥、碳酸氢铵等产品成为市场“抢手货”,复合肥远销多个省份[20] 社会责任与企业治理 - 公司积极响应国家政策,在2003-2007年间为支持南水北调工程和淮河流域治理,带头从运河沿岸搬迁,尽管当时正处于发展黄金期[22] - 公司将安全生产视为生命线,每日生产调度会必须通报安全状况,并通过委托第三方诊断、强化信息化管理平台、全流程自动化改造等方式筑牢安全“防火墙”[23] - 公司坚持“诚信为基、稳健行远”,产品质量要求严格,曾获得江苏省著名商标、诚信企业等荣誉,在困难时期获得客户预付款支持[23] - 公司注重员工福利,为员工提供技能培训、升职加薪机会,建立完善的社会保险体系,为困难家庭提供帮扶,并设立励志助学基金[24]