火箭重复使用
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“为长征十号系列火箭首飞奠定重要基础”——访中国航天科技集团杨树涛
新华社· 2026-02-13 00:44
长征十号系列火箭低空演示验证飞行试验成功 - 长征十号系列火箭技术验证箭于2月11日成功实施低空演示验证飞行试验,为系列火箭首飞奠定了重要基础 [1] 试验任务与验证目标 - 本次试验承担三项关键使命:验证梦舟飞船上升段最大动压逃逸试验条件、验证火箭多级并联工作的可靠性、验证返回段相关关键技术 [1] - 试验遵循“四步走”实施方案,围绕“一级动力系统性能验证”和“回收及重复使用验证”两条主线,步骤包括三级试车、系留点火、低空飞行和技术验证飞行 [1] 火箭技术构型与特点 - 长征十号系列火箭是为载人月球探测和空间站应用与发展工程研制的新一代载人运载火箭,包括长征十号(三级带捆绑式助推器)和长征十号甲(两级无助推器)两种构型 [1] - 执行本次任务的技术验证箭全长约55米,较系留点火试验时“长高”了近30米,主要增加了用于回收的过渡舱、舱间段结构以及顶部的梦舟飞船逃逸塔和返回舱组合体 [2] - 该验证箭采用7台液氧煤油发动机并联,推力近千吨,是中国目前单个模块推力最大的火箭 [2] - 未来长征十号将在芯一级7台发动机基础上,并联两个相同模块,以获得更大规模运载能力 [2] 最大动压逃逸测试 - 火箭点火升空后,在约10至12公里高度、速度超过音速时达到上升段最大动压时刻,梦舟飞船塔返组合体在此条件下成功接收逃逸指令并与火箭分离逃逸 [2][3] - 为确保逃逸安全,火箭和飞船系统进行了联合设计攻关,优化了分离逃逸的工作时序,精细设计了逃逸过程中的相对位置、速度和角度关系 [3] 子级回收与海上溅落关键技术 - 火箭子级回收返回阶段细分为滑行调姿段、动力减速段、气动减速段和着陆段 [3] - 在约110公里高度,火箭展开四片栅格舵以准备返回回收 [3] - 动力减速段通过两台发动机二次点火为箭体减速并修正飞行姿态 [3] - 气动减速段依靠箭体自身阻力及栅格舵气动力进一步减速 [4] - 着陆段通过3台发动机相继点火向理论着陆点机动,在距海平面约120米处展开挂索机构模拟地面回收网系捕获,在距海平面5米处实现准悬停,最终箭体可控溅落海面 [4] - 这是中国首次实现全剖面一子级箭体海上溅落 [4] 火箭重复使用与成本效益 - 本次试验箭为“三手”火箭,先后经历了2025年8月、9月的两次系留点火试验和本次低空飞行试验 [5] - 同一箭体多次试验降低了研制成本,并积累了连续、真实的实验数据,为后续火箭重复使用的检修维护提供了宝贵经验 [5] - 长十系列火箭将采用“箭上四个挂索机构+地面井字形网系回收装置”的箭地协同回收方案,将捕获、缓冲及稳定等功能转由地面网系实现,以降低箭上复杂度并提升运载能力 [5] - 火箭重复使用能大幅度降低发射成本、提高发射频次,是未来大规模自由进出空间的必经之路,也是中国航天强国建设的重要支撑 [5]
向登月迈出关键一步!中国火箭上演“太空双考”
央视网· 2026-02-12 02:17
试验概述与核心目标 - 中国载人月球探测工程迎来里程碑 长征十号甲试验箭成功完成低空演示验证与梦舟载人飞船系统最大动压逃逸飞行试验[1] - 试验采用“一次发射 完成两场大考”的模式 旨在验证火箭一级重复使用与飞船逃逸系统两大关键技术[1] - 试验飞行高度达到100公里左右 与未来正式任务中火箭一级的飞行状态基本一致 在最真实的空间环境中进行验证[1] 关键技术验证一:飞船逃逸系统 - 试验核心目标之一是验证未来载人飞船能否在火箭飞行最危险的最大动压点安全逃逸[2] - 最大动压区是火箭起飞后速度暴增而空气尚未稀薄时产生的压力峰值 是箭体承受考验最严峻的时刻 地面无法模拟[4] - 试验在最极端时刻模拟火箭故障 检验梦舟飞船逃逸系统能否立即启动 迅速带航天员脱离险境并安全降落[6] 关键技术验证二:火箭重复使用 - 试验核心目标之二是验证火箭如何自主导航、精准返回 为重复使用铺路[3] - 在返回过程中 发动机需在高速下坠且喷管迎强烈气流的情况下多次可靠点火 这是回收成功的最大技术难关之一[6] - 火箭一级最后在海上实现离海面仅5米高的精准“悬停”并轻柔落水 为未来“网捕”回收积累关键数据[6] 试验成果与行业意义 - 试验实现了5个首次 包括长征十号系列火箭首次点火飞行、我国首次开展飞船最大动压逃逸试验、首次载人飞船返回舱在海上溅落回收等[8] - 试验将几大超高难度动作在一次飞行中串联完成 这种复杂玩法在世界航天史上属首次[8] - 此次成功为后续任务积累了宝贵数据 是2030年前实现中国人登月目标的关键一步[8]
朱雀三号成功入轨,中国离重复使用火箭时代还有多远?
观察者网· 2025-12-04 08:49
朱雀三号遥一首飞任务概况 - 2024年12月3日,朱雀三号大型两级重复使用液氧甲烷运载火箭从酒泉卫星发射中心成功发射,将模拟载荷送入预定轨道 [1] - 火箭第一级在甘肃省武威市民勤县附近的陆上回收场尝试着陆,成功完成格栅舵展开、再入点火等关键步骤,但在着陆点火开始约3秒后发动机失效并引发火灾,最终坠落在距离场坪中心点67.2米处,未能实现一级回收 [1] 蓝箭航天发展历程与技术突破 - 公司成立于2015年,致力于研制以液氧甲烷为推进剂的中大型运载火箭 [3] - 2023年7月12日,朱雀二号遥二火箭成功入轨,成为全球首枚成功入轨的液氧甲烷火箭,使公司成为世界第九家、中国第四家实现火箭入轨的民营公司 [3] - 2023年12月9日,朱雀二号遥三火箭成功执行“一箭三星”商业发射任务,将三颗卫星送入460千米太阳同步轨道,标志着其技术成熟度和稳定性达到商业化发射要求 [4] - 公司成为国内民商航天中最早实现中大型液体运载火箭连续发射成功的企业,开启了国内主流液体火箭规模化商业发射的新阶段 [5] 朱雀三号火箭技术规格与设计特点 - 朱雀三号为可重复使用液氧甲烷运载火箭,箭体直径4.5米,整流罩直径5.2米,全箭总长76.6米,起飞质量约660吨,起飞推力约900吨,低轨运载能力达21.3吨 [5] - 火箭第一级配备4组可展收式栅格舵用于气动减速段的姿态与落点控制,并安装着陆腿以实现垂直着陆 [5] - 火箭是中国首款不锈钢液体运载火箭,贮箱采用高强度不锈钢材料,旨在大幅降低制造成本、缩短生产周期,其耐高温性能对重复使用有明显优势 [8] - 基于液氧甲烷成本低廉、发动机不积碳易维护等特质,火箭第一级回收后理论上可实现不下箭检查,再次加注即可飞行,发射成本相较一次性火箭可降低80-90% [8][9] 朱雀三号首飞表现与面临的技术挑战 - 首飞运力严重低于预期,除保守设计和落区限制外,火箭本身存在超重问题 [11] - 不锈钢贮箱存在超重挑战,公司已在削减版上更换部分铝合金结构来缓解,并计划继续修改贮箱设计以减轻质量,但达到计划运力水平的时间尚不确定 [11] - 火箭重复使用的关键难点在于第一级返回飞行过程中的推进剂管理,特别是在微重力环境下确保发动机二次点火时不“夹气” [12][13] - 公司为朱雀三号第一级设计了冷氮气姿控系统,分为A/B两组,每组包括8个切向姿态控制推力器和两个倾斜向下的沉底推力器,以提供基本的推进剂沉底控制 [15][16] - 着陆点火阶段,火箭在亚音速段处于约-0.4g的负加速度环境,贮箱内少量推进剂易晃荡导致发动机入口“夹气”,管理挑战大 [18] - 火箭再入防热采用高密度硅基柔性编织材料,其有效性有待飞行实践验证 [18] - 火箭采用凸优化控制算法引导精确着陆,再入点火启动5台发动机,着陆点火先启动5台发动机11秒后再关闭外侧4台,依靠中心发动机落地 [19] 朱雀三号运力提升路径与未来规划 - 重复使用火箭从“能用”到“好用”的关键在于足够运力,提高运力需增推、增比冲和减重 [19] - 朱雀三号采用蒙皮-肋条激光焊接工艺的301不锈钢贮箱,虽降低成本但质量增加,干质比面临挑战 [20] - 火箭创新地将更重的液氧贮箱置于底部、更轻的甲烷贮箱置于上部,以优化结构传力路径、减轻质量,但加长了力臂,增加了控制难度 [22] - 预计2027年100吨推力的天鹊-12B发动机研制成功后,公司将基于天鹊-12B和天鹊-15B发动机实现运载能力20吨以上的朱雀三号完全体飞行 [23] - 朱雀三号将搭载由中国航空工业集团研制的昊龙一号货运航天飞机,执行中国空间站货运任务,这对火箭提出了不低于7吨且第二级偏航约10度的运力要求 [23] 发射与回收基础设施建设 - 公司在酒泉卫星发射中心为朱雀三号新建了LC-96B发射工位,采用第一级水平转运、第二级和载荷垂直吊装的方案,并修建了带顶部吊机的发射塔架 [25] - 典型重复使用火箭第一级关机速度约2000-2270米/秒,射程可达598-630千米 [25] - 为满足不同倾角发射任务(如中国空间站41.6度、卫星互联网50度及89度)的回收需求,理论上需要至少2个着陆场 [26] - 出于安全考虑,新规可能禁止火箭跨越大量人口密集区,因此公司将朱雀三号回收场设在甘肃省武威市民勤县东南侧的沙漠,距离发射场仅390千米,这导致第一级需采取更陡峭的弹道或额外制动点火 [26] - 受限的回收场射程导致首飞第一级动力段仅129至134秒(低于猎鹰9号的155+秒),弹道更陡,最高点超过130公里,这限制了火箭发挥全部性能,可能导致运载能力低于最优情况 [27] 行业比较与竞争背景 - SpaceX的猎鹰9号在运送18.2吨载荷至近地轨道的同时回收第一级,单次飞行边际成本仅为1500万美元,其高运力带来的低单位成本构成强大竞争力 [19] - 猎鹰9号采用超轻的2195铝锂合金贮箱和简化结构,实现了优异的干质比(第一级20,第二级29) [20] - 不锈钢贮箱设计在国外也见于SpaceX的星舰超重助推器和蓝色起源的新格伦火箭等新型重复使用火箭 [20] - 蓝色起源新格伦火箭首飞因发动机入口压力不足导致点火失败,第一级被撕碎;第二次飞行通过增加增压输送装置成功实现回收 [13]